"这个定型钢质模板还真不错,不用我们爬上爬下拆模板了。"在一公局集团剑榕高速养坪Ⅱ号隧道施工现场,工人老张指着眼前可伸缩的定型钢质模板点赞道。

贵州剑榕高速是贵州省高速公路规划"678"网中重要组成部分,对于打通贵州省东南部区域对外交流快捷通道,带动沿线经济发展具有十分重要的意义。全长3.8公里的养坪Ⅱ号隧道是剑榕高速全线最长隧道。

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"停停停!要爆模啦!"这天,像往常一样正在剑榕二标养坪Ⅱ号隧道进行巡查的项目总工王波,远远就听到工区主任刘航在大声叫停二衬浇筑施工。走近一看王波的牛脾气就上来了,"为什么还在用木模板?"二衬浇筑是隧道施工的最后一道"外衣",具有美观、结构安全、防水等功能,传统工艺中封闭二衬的模板常采用木质,但由于木质模板稳定性差,重复使用率低,项目决定推行稳定性更好、更经济的定型钢质模板。但王波发现,此时隧道使用的仍是木质模板,且由于浇筑前没有固定牢靠,浇筑时模板被挤压变形,险些导致"爆模"。

"王总,定型钢质模板在使用中存在尺寸问题,这不工人不太愿意用"刘航叫苦不迭,虽然定型钢质模板稳定性高,且设计成合页式焊接在二衬台车上,可像书本翻页一样随用随翻,无需拆除,还能避免传统工艺中木材的浪费,减少混凝土漏浆,降低施工污染,保证二衬的质量,但是定型钢质模板制作时都是一次成型,尺寸是固定不变的,如果隧道开挖超出隧道设计的轮廓线过多,定型钢质模板翻转后模板边缘与隧道墙身间隙较大,造成混凝土漏浆;反之如果隧道欠挖过多,即开挖少于隧道设计轮廓线,又很可能使定型钢质模板无法完全打开,班组工人们感觉这种新工艺"劳心又劳力"。

如何让定型钢质模板更方便实用呢?王波百思不得其解,这天刘航找王波要隧道变更图纸,拉开抽屉找资料时,王波突然灵光一现,想办法让定型钢质模板像抽屉一样可以收缩长度,问题不就迎刃而解了。找完资料,王波立即组织项目部技术小组进行讨论,并对近两个月的测量数据进行统计分析。最终,技术小组决定缩短原定型钢质模板的设计宽度,并在模板一侧焊接安装拉伸装置,可以既保证隧道欠挖时合页能完全打开,也能保证合页完全打开后通过拉伸钢板补齐缺缝。

定型钢质模板的改造一举增强了模板的实用性,提升了二衬质量。但王波和同事们创新的脚步没有停止,他们想着隧道施工是由一系列工艺衔接而成的"一盘棋",何不以此为契机,倒逼二衬施工前的初期支护、开挖同步提升。说干就干,王波牵头成立QC小组,首先在"初期支护"上下功夫,隧道初支喷射混凝土回弹率是业界的普遍难题,通过高压喷枪将混凝土喷射到岩层及支护拱架表面,凝固成整体后起到防护受力作用。高压喷射会导致部分混凝土在冲击回弹的作用下散落在地面,且混凝土本身具有一定的流动性,在凝固之前也会有部分流失消耗。养坪Ⅱ号隧道双洞总长7.7公里,支护喷射混凝土设计量达37031立方米,回弹率高将造成巨大的材料、资金浪费。

通过对比试验,QC小组查明"喷射距离控制不稳定"是影响隧道混凝土回弹率的主要原因。为此,QC小组成员监测对比喷射混凝土施工各个环节数据,找到损耗相对最少的喷射距离,并形成一套完善的隧道喷射混凝土施工工法。该工法使用后项目喷射混凝土月度检查回弹率由平均180%降低到了110%。与此同时,项目组织开挖班组及爆破单位,通过加深培训及试验,大大降低了超挖、欠挖问题。至此,打通最长隧道的一系列"难关"迎刃而解。



关键词:中交一公局,钢模板,缩边



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